油氣公司圓滿完成大口徑長距離天然氣管道脈沖清洗
近日,清管器順利到達遼河油田油氣集輸公司坨子里站收球筒,歡興720管道第五次清管作業順利完成,標志著管道脈沖清洗作業取得實質成效,首次實現了氣爆脈沖清洗技術在遼河油田長距離、大口徑天然氣管道的應用。
歡興720管道是天然氣集輸系統的關鍵動脈之一,全長32公里,于1981年建成投產。其中坨子里站—歡喜嶺站段管道大部分穿越葦田、稻田,全長約23公里。
隨著管道運行年限的增加、葦根對防腐層的破壞,管道防腐層破損及本體腐蝕缺陷較為嚴重,受管道內大量沉積物影響,管道不具備清管、內檢測條件。
為了攻堅坨子里站—歡喜嶺站段管道清管掃線、內檢測難題,油氣公司借鑒氣爆脈沖清洗專利技術在80萬輕烴裝置壓力容器清洗過程中的應用經驗,經過反復實驗與數據比對,確定了此項技術應用于大口徑、長距離天然氣管道。
坨子里站—歡喜嶺站段管道在運行過程中,天然氣中的游離輕質油混合沉積物,存在后續持續揮發風險。為消除此風險,油氣公司設計以水為清洗介質,結合氮氣為輔助動力源實施作業的總體方案,對管道內壁實現高頻振蕩、水槌效應、螺旋環洗、微泡爆破等不同方式的快速沖刷清洗,將沉積物以及管壁上的附著物清除,并隨高速氣—水流排出,達到清掃效果。
此方案得到了遼河油田公司鉆采工程技術部、生產運營部的認可與支持。多次溝通協調后,調配歡喜嶺采油廠歡一聯污水,作為脈沖清洗的水源,并將沖洗后的污水經坨子里站9號罐儲存靜置后,反輸歡一聯污水處理系統,有效避免了對環境造成污染的風險。
油氣公司生產運行科結合歡興720管道隱患治理項目,實施坨子里站球筒工藝改造,先后完成供歡采天然氣工藝流程切換、歡興720管道停輸置換,新、改建臨時工藝5處約200米,新增管道沿線明管支撐14處,為管清洗及道清管作業順利進行奠定了基礎。
自8月20日起,歡興720管道清洗作業正式開始,油氣公司生產運行科重點管控著火爆炸、管道泄漏及環境污染風險,對關鍵節點、施工現場實行升級管理,克服歡一聯污水不穩定、緩沖罐沉積物影響排污泵運行、原工藝閥門失效等諸多難題影響,累計清洗用水約3萬立方米,管道脈沖清洗取得實質成效。